降本提质在行动 | 微创新提质效!炼铁厂焙烧机尾“滴料不漏”

(来源:马钢有限)

“以前机尾平台常年堆积球团矿,每班都要安排专人专项清理,不仅耗时费力、增加用工成本,还存在不小的安全隐患。经过改造后,现场彻底告别了撒料积料问题!”球团分厂带式焙烧机作业现场,操作工小张看着焕然一新的机尾卸料装置,由衷地感慨道。

带式焙烧机长期在高温、重载工况下连续运行,受设备持续损耗影响,机尾台车翻车卸料区的密封装置易出现磨损、变形,进而引发球团矿洒落漏料问题。长期积累的洒落物料,不仅破坏标准化作业环境,还容易引发设备等故障,影响生产线稳定运行,成为制约生产提质增效的难题。

为彻底破解这一生产痛点,作业区立足岗位创新,组织技术骨干与一线员工成立攻坚小组,主动开展专项攻关微改造。团队扎根作业现场,反复观察卸料流程、分析漏料轨迹、排查问题根源,最终发现漏料主要集中在台车瞬时卸料的飞溅区域,传统固定式接料装置覆盖范围有限,无法完全拦截飞溅物料,是漏料积料的核心原因。

找准问题症结后,团队结合现场工况,自主设计、定制加工漏斗式封闭集料槽,对机尾卸料装置进行优化升级。通过在卸料飞溅核心区域加装封闭式漏斗集料结构,精准承接台车翻车过程中所有飞溅、洒落的球团矿,并通过导流结构将物料直接导入下方输送皮带,实现物料全程封闭回收、不落地、无浪费。改造期间,工作人员克服现场高温作业、施工空间受限等诸多困难,利用设备检修间隙高效完成焊接、组装、安装调试等全部工序,最大限度避免影响正常生产。

此次微改造落地后,现场成效立竿见影,彻底实现机尾洒落料“零落地”,多年的积料难题得到彻底根治。同时,改造带来多重提质增效效果,全方位优化生产作业条件。作业环境大幅提升,机尾平台无积料、无扬尘,现场标准化水平显著提高,员工巡检、作业的安全性与舒适度大幅提升;人工成本有效节约,彻底免去每班重复清料的繁琐工作,大幅降低员工劳动强度,让一线员工能够集中精力投入设备巡检、工艺优化等核心工作;设备运行更加稳定,杜绝了散落物料对皮带、托辊等核心部件的冲击与磨损,有效减少设备故障频次,降低运维成本,持续提升生产线运行效率。

小小集料槽,破解大难题。此次自主微改造,是球团分厂员工立足岗位、深耕细节、勇于创新的生动实践。下一步,作业区将持续深耕岗位创新,常态化鼓励员工聚焦生产痛点、难点,持续推进接地气、高实效的小改小革、微创新,以点滴创新汇聚提质增效合力,为生产线安全稳定、高效顺行筑牢坚实保障。

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更新时间:2026-06-16

标签:财经   机尾   炼铁厂   卸料   作业   物料   现场   员工   设备   台车   装置   核心

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